Pourquoi passer à la version 4.6 qui est encore en développement ? Ben maintenant que j’ai testé INav avec son POSHOLD et ALTHOLD, je voulais voir comment réagissait Betaflight avec ces nouvelles fonctionnalités.
Joshua Bardwell a testé sur sa vidéo : ça semble pas mal du tout.
Aussi , j’ai décidé de m’y mettre. Et que d’aventures...
Chapitre 1 : flash de mon Source One 5 pouces
J’ai 2 5 pouces : le Jeno et le Source One. Je ne me sert plus du Source One aussi, j’ai décidé de le flasher. En plus, c’est un challenge : je n’ai pas de target pour le contrôleur de vol, obligé d’en prendre un autre. Et je ne peux pas passer ce drone sur Inav à cause de ça. Je flash en 4.6, ça marche !! Mais plus de caméra. J’ai bien les infos de l’OSD [1], mais pas de vidéo...
Je teste avec une autre caméra : rien ... Je pense qu’il y a peut être une soudure qui a lâché : c’est pas ça... Alors le contrôleur de vol ? Suite au prochain épisode...
Chapitre 2 : flash de mon Jeno 5 pouces
C’était pas l’option d’origine, mais tant pis : la, ça se passe bien... Premiers vols : ça vole toujours aussi bien. Test du ALTHOLD et du POSHOLD en même temps : le drone se stabilise mais :
Bref, échec, je repasse le Jeno en 4.5.3
Chapitre 3 : reflash de mon Source One 5 pouces
Dans la nuit, je me dis que le problème est peut être logiciel ; je reflash avec le firmware d’origine, avec le fichier de paramètres d’origine et CA MARCHE !! J’ai de nouveau ma caméra ...
Mais, si j’ai "sauvé" mon drone, c’était pas le but initial : je reflash en 4.6, je reperd ma caméra mais je remets les paramètres d’origine et vavavoum, ma caméra est de retour !!!
Je teste sur le terrain et boum, le drone fait un flip à chaque tentative de décollage... Donc, c’est soit un problème de gyroscope (paramétrage), soit de sens de moteur ou d’hélices.
De retour chez moi, je regarde la configuration, et c’est bien un problème de configuration du gyroscope. J’en profite pour vérifier les moteurs. Je remonte tout ça et teste avec des hélices chez moi (pas bien .......). Et ça vole, ouf ...
Chapitre 4 : retest de mon Source One 5 pouces sur le terrain
Chapitre 5 : reretest de mon Source One 5 pouces sur le terrain
Cette fois ci, je teste en ayant reconfigurer correctement le magnétomètre qu niveau de l’i2c. L’orientation est correcte et je peux recalibrer le magnétomètre. Et j’ai plus d’erreurs i2c.
pos_hold_without_mag = truesource : [2]
VIVEMENT LA VERSION FINALE !!!
[1] On Screen Display : les infos techniques qui sont sur-affichées à l’écran